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回轉(zhuǎn)窯煤粉制備及燃燒系統(tǒng)的改造

發(fā)布時(shí)間:2008-10-07
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一、轉(zhuǎn)子稱(chēng)配單風(fēng)道燃燒器系統(tǒng)存在的問(wèn)題
1、煤粉制備及燃燒系統(tǒng)基本配置煤粉制備及燃燒系統(tǒng)的工藝流程為:原煤從原煤倉(cāng)進(jìn)入磨煤機(jī)進(jìn)行磨制,合格后通過(guò)管道輸送到粗粉分離器進(jìn)行分離,不合格的煤粒通過(guò)管道返回到磨煤機(jī)重新磨制,合格的煤粉隨風(fēng)進(jìn)入細(xì)粉分離器進(jìn)行分離。分離出的合格煤粉進(jìn)入煤粉倉(cāng),通過(guò)轉(zhuǎn)子稱(chēng)進(jìn)入到噴渠道,通過(guò)風(fēng)噴入回轉(zhuǎn)窯,而分離出的廢氣進(jìn)入布袋收塵器,除塵后排入大氣。該系統(tǒng)的工藝流程見(jiàn)圖1a。
該系統(tǒng)主要設(shè)備參數(shù)如下:回轉(zhuǎn)窯Φ4.5×100m,安裝斜度3.5%,設(shè)計(jì)產(chǎn)量55t/h,燒結(jié)溫度1200℃~1300℃,耐火材料壽命平均120天,耗煤量7.8t/h,窯尾排煙溫度220℃,火焰長(zhǎng)度約7m。磨煤機(jī)DTMΦ2.9m×4.1m,產(chǎn)量14t/h排粉機(jī)M9-26No13DQ=39910m3/h,全壓10045Pa多風(fēng)道噴煤管GD-10型,四風(fēng)道轉(zhuǎn)子稱(chēng)DRW3.1,PFISTER公司布袋除塵器96LCPM-12,除塵面積231m2羅茨風(fēng)機(jī)L73WDBQ=5754m3/h,全壓49500Pa
2、煤粉制備及燃燒系統(tǒng)存在的主要問(wèn)題
采用轉(zhuǎn)子稱(chēng)及多風(fēng)道燃燒器喂煤具有喂煤量準(zhǔn)確、穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn),對(duì)穩(wěn)定火焰形狀有一定的幫助。但存在一定的問(wèn)題,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
①采用多風(fēng)道喂煤系統(tǒng),回轉(zhuǎn)窯的產(chǎn)量低于采用單風(fēng)道喂煤系統(tǒng)窯的產(chǎn)量,按喂料系統(tǒng)油隔泵沖刺計(jì)算,平均低1沖刺/分。
②常規(guī)操作時(shí),多風(fēng)道噴煤管火力集中,火焰短,不易形成窯皮,容易造成爐體溫度高,影響提產(chǎn),縮短耐火磚使用周期。
③由于5#、6#煤粉制備系統(tǒng)的廢氣沒(méi)有入窯,故兩套系統(tǒng)仍然保留袋式除塵器,在煤粉溫度和環(huán)境溫度高時(shí),該除塵器易著火,不安全。
5目前5#、6#窯轉(zhuǎn)子秤和多風(fēng)道噴煤管采用羅茨風(fēng)機(jī)供風(fēng),該風(fēng)機(jī)安裝在一樓磨煤主機(jī)廠房,其產(chǎn)生的噪聲主要是氣體動(dòng)力性噪聲和機(jī)械性噪聲,最高可達(dá)110dB,嚴(yán)重影響員工工作。
二、改造方案
鑒于5#、6#窯多風(fēng)道喂煤系統(tǒng)存在以上缺點(diǎn),計(jì)劃將多風(fēng)道改為單風(fēng)道,仍然采用轉(zhuǎn)子秤喂煤,目的是既發(fā)揮單通道產(chǎn)量高、火力均衡的特點(diǎn),又保留了轉(zhuǎn)子喂煤量準(zhǔn)確、火焰形狀穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)可以基本解決羅茨風(fēng)機(jī)噪音大、袋式除塵器易著火等問(wèn)題。
1、實(shí)施方案采用比較成熟的單風(fēng)道噴煤管模式替代原有的多風(fēng)道噴煤管,增加一臺(tái)M9-26No14D鼓風(fēng)機(jī)做為噴煤管的一次風(fēng)風(fēng)源,該風(fēng)機(jī)Q=58850m3/h,全壓P=10045Pa,單風(fēng)道噴煤管正常操作需要風(fēng)量Q=30000m3/h,壓力P=2000Pa,考慮到火焰調(diào)節(jié)的需要,計(jì)劃新增加的鼓風(fēng)機(jī)采用變頻調(diào)速,因此在風(fēng)量和壓力上留有一定的余量,以滿足掛窯皮、正常操作、提產(chǎn)等不同操作對(duì)風(fēng)量和風(fēng)壓的需要,同時(shí)該型號(hào)風(fēng)機(jī)使用可靠,維修費(fèi)用低,故選用該型號(hào)鼓風(fēng)機(jī);保留轉(zhuǎn)子秤,轉(zhuǎn)子秤煤粉輸送空氣仍由一臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)提供,停用一臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī);煤粉制備系統(tǒng)停用袋式除塵器,廢氣一部分通過(guò)M9-26No14D鼓風(fēng)機(jī)入窯,一部分做為磨煤機(jī)的循環(huán)風(fēng)從磨煤機(jī)的進(jìn)料口入磨,在廢氣入窯和磨前的管道上均設(shè)有風(fēng)門(mén)及配套的執(zhí)行器,可以根據(jù)熟料窯火焰控制的需求來(lái)調(diào)整廢氣的入窯量,剩余入磨廢氣量大小對(duì)磨的操作不產(chǎn)生任何影響。新增加的一臺(tái)鼓風(fēng)機(jī)和羅茨風(fēng)機(jī)均采用變頻調(diào)速,在操作上可實(shí)現(xiàn)對(duì)一次風(fēng)和噴煤量的無(wú)級(jí)調(diào)控,滿足生產(chǎn)需要。具體工藝流程配置見(jiàn)圖1b。
2、方案的可行性根據(jù)1?!??;剞D(zhuǎn)窯運(yùn)行情況來(lái)看,在回轉(zhuǎn)窯正常操作時(shí),M9-26No14D鼓風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速為680~720r/min,電流100~120A,噴煤管的一次風(fēng)壓力為2000Pa左右,新增加的鼓風(fēng)機(jī)完全滿足生產(chǎn)需要。變頻后的羅茨風(fēng)機(jī)可以為轉(zhuǎn)子秤提供18~40m/s風(fēng)速的輸送空氣,來(lái)確保煤粉從各排轉(zhuǎn)子室卸出。同時(shí)由于電機(jī)采用變頻調(diào)速,可以在生產(chǎn)過(guò)程中通過(guò)試驗(yàn)確定滿足轉(zhuǎn)子秤輸送煤粉的最低轉(zhuǎn)速,確定后可保持該鼓風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速不變,通過(guò)調(diào)整轉(zhuǎn)子秤電機(jī)轉(zhuǎn)速來(lái)調(diào)整噴煤量,通過(guò)調(diào)整M9-26No14D鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)速來(lái)調(diào)整一次風(fēng)壓力、風(fēng)量,達(dá)到控制火焰形狀的目的。同時(shí)轉(zhuǎn)子秤煤管與單風(fēng)道噴煤管一次風(fēng)流向之間夾角135°,通過(guò)文丘里管連接,采用負(fù)壓操作,在兩臺(tái)風(fēng)機(jī)出風(fēng)口風(fēng)道之間有轉(zhuǎn)子秤轉(zhuǎn)子相隔,因此,兩臺(tái)風(fēng)機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中不會(huì)因出口風(fēng)道并聯(lián)和壓力不平衡而產(chǎn)生“喘振”現(xiàn)象;煤粉制備系統(tǒng)停用布袋除塵器、廢氣分別入窯和磨煤機(jī)的方案在1?!?#窯已運(yùn)行很長(zhǎng)時(shí)間,有比較成熟的經(jīng)驗(yàn),不存在任何問(wèn)題。此外,離心風(fēng)機(jī)的基礎(chǔ)、設(shè)備、管網(wǎng)布置、煤粉制備系統(tǒng)的管網(wǎng)布置均可在不?;剞D(zhuǎn)窯的情況下提前進(jìn)行,整個(gè)改造工作可隨窯的檢修同步進(jìn)行施工,不需要額外增加改造時(shí)間。
三、改造效果
轉(zhuǎn)子稱(chēng)系進(jìn)口設(shè)備,單風(fēng)道噴煤管配轉(zhuǎn)子稱(chēng)作為熟料窯的煤燃燒系統(tǒng)使用,公司對(duì)其通過(guò)改造后,達(dá)到了提產(chǎn)降耗的目的,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
①由于采用變頻技術(shù),窯前鼓風(fēng)機(jī)和羅茨風(fēng)機(jī)可以實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)速,其風(fēng)量、壓力同樣可以實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)控,使得火焰形狀的調(diào)整變得很容易。
②大幅度的改善窯況,使耐火磚的壽命得到很大的提高,其中5#窯的窯齡首次突破200天,改造前后窯齡對(duì)比見(jiàn)表1。
③改造后噴煤管火焰在正常操作時(shí)形狀穩(wěn)定,不易發(fā)散,在熟料燒結(jié)區(qū)可集中能量,均衡操作。同時(shí)火焰長(zhǎng)度增加近1m,可增加燒結(jié)反應(yīng)長(zhǎng)度,有利于穩(wěn)定窯況和操作;產(chǎn)量大幅度提高,較改造前單臺(tái)窯熟料產(chǎn)量提高4t/h,兩臺(tái)窯全年可多產(chǎn)氧化鋁約2萬(wàn)t,經(jīng)濟(jì)效益顯著。另外,由于轉(zhuǎn)子稱(chēng)和噴煤鼓風(fēng)機(jī)采用變頻調(diào)速,可任意調(diào)節(jié)火焰長(zhǎng)度,在窯操作不穩(wěn)定時(shí),可迅速扭轉(zhuǎn)、穩(wěn)定窯況,條件具備時(shí)又可以迅速提產(chǎn)。
5去掉兩臺(tái)袋式除塵器,從根本上杜絕了發(fā)生煤粉著火的可能性,煤粉制備系統(tǒng)的安全可靠性大幅度提高。
⑤由于產(chǎn)量增加,單位熟料能源消耗由改造前的125kg標(biāo)煤/t下降到101kg標(biāo)煤/t,大大降低了能源消耗
⑥停用兩臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī),降低了噪聲,有利于改善工作環(huán)境。
⑦整個(gè)技改投資約100萬(wàn)元,其中設(shè)備及備件費(fèi)用為30萬(wàn)元,管道材料及制作費(fèi)20萬(wàn)元,改造施工費(fèi)30萬(wàn)元。技改后年增產(chǎn)氧化鋁2萬(wàn)t,按現(xiàn)行氧化鋁價(jià)格4300元/t計(jì)算,除去各項(xiàng)成本,純利潤(rùn)3000元/t,全年利潤(rùn)6000萬(wàn)元。同時(shí)停用兩臺(tái)布袋收塵器,可降低運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用8萬(wàn)元,合計(jì)年獲效益5908萬(wàn)元,改造后經(jīng)濟(jì)效益顯著。
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