以磷石膏為原料制建筑石膏粉生產(chǎn)線采用順流式回轉(zhuǎn)窯烘干煅燒一體的一步法生產(chǎn)工藝,以燃煤煙氣熱風(fēng)爐為熱源,即將磷石膏的粉碎、烘干、煅燒在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)一次完成,控制烘干煅燒裝置進(jìn)口溫度800℃,出口溫度170℃。
存在問(wèn)題
(1)烘干質(zhì)量不穩(wěn)定 烘干煅燒一體生產(chǎn)線屬于中速煅燒工藝,受原料水分波動(dòng)大和燃料控制不穩(wěn)定等因素的影響,產(chǎn)品的相組成不合理,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足石膏制品生產(chǎn)線對(duì)石膏粉質(zhì)量的要求。致使石膏粉使用范圍小,出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題多,影響石膏粉的正常銷(xiāo)售。
(2)產(chǎn)量小、生產(chǎn)能耗高 由于烘干、煅燒一體,烘干煅燒時(shí)間短,每小時(shí)磷石膏處理量干基僅18-20噸,濕基26噸(每天500-550噸),年產(chǎn)量在15萬(wàn)噸左右,達(dá)不到設(shè)計(jì)能力20萬(wàn)t/a。因烘干石膏粉的產(chǎn)量小,煤耗達(dá)85kg/t,遠(yuǎn)高于筒行業(yè)兩步法的煤耗(約65kg/t)。
(3)煅燒質(zhì)量差 磷石膏渣中有結(jié)塊,在上料過(guò)程中易通過(guò)篦子、皮帶進(jìn)入烘干段,使烘干、煅燒過(guò)程出現(xiàn)塊狀物,外層過(guò)燒、內(nèi)層欠燒的情況。由于有塊狀物的存在,造成石膏粉的上料不穩(wěn)定,并且操作工短時(shí)間內(nèi)不易做到根據(jù)上料量及時(shí)調(diào)整煅燒溫度,也造成了石膏粉煅燒不均勻。
技改措施
根據(jù)以上問(wèn)題,重點(diǎn)對(duì)烘干煅燒裝置的抄板數(shù)量、揚(yáng)料角度、物料填充系數(shù)等進(jìn)行調(diào)整,使物料與熱源充分接觸,延長(zhǎng)物料烘干、煅燒時(shí)間、保證產(chǎn)品質(zhì)量、提高產(chǎn)量,最終確定了以下改造方案。
(1)在烘干段筒體內(nèi)不同位置增加3個(gè)擋料圈(高300㎜),提高了
烘干機(jī)筒體內(nèi)物料的填充系數(shù),使填充系數(shù)由4%提高到15%,在確保烘干煅燒裝置負(fù)荷的前提下,使烘干的總物料量增加20m³,且物料分布均衡,并提高了物料的導(dǎo)熱效率。
(2)將抄板由原每圈16塊改為每圈30塊,使筒體截面的物料分布更加均勻。
(3)原有抄板的兩邊均為敞開(kāi)式,未加堵板,物料在舉升時(shí)減少,由于揚(yáng)起物料少,在銀粉烘干的情況下,物料快速后移,造成物料揚(yáng)料不均。為此,在抄板的后端增加堵板(機(jī)尾側(cè)),防止了物料快速后移及筒體截面物料不均。
(4)借鑒考察經(jīng)驗(yàn),在烘干段筒體內(nèi)增加3組十字架結(jié)構(gòu),每組長(zhǎng)2米,進(jìn)一步增加換熱面積,提高換熱效率。
(5)在烘干煅燒裝置的進(jìn)料端增加擊打鏈條數(shù)量,使進(jìn)入的石膏粉結(jié)塊完全粉化,避免因顆粒大造成內(nèi)部欠燒,外部過(guò)燒的情況。
(6)將現(xiàn)有的上料料斗的振打電機(jī)增大,提高振打效果,穩(wěn)定下料量。
(7)將原料上料皮帶改成皮帶秤或螺旋秤計(jì)量,使下料量穩(wěn)定、精確。
3、磷石膏烘干煅燒裝置生產(chǎn)建筑石膏粉生產(chǎn)線技改效果
(1)提高了石膏粉的質(zhì)量,石膏粉相組成非常穩(wěn)定、合理、且凝結(jié)時(shí)間、強(qiáng)度改善。
(2)提高了石膏粉產(chǎn)量,裝置石膏粉日產(chǎn)量比原來(lái)提高了100噸以上,降低了煤耗,每噸石膏粉降低成本30元左右。
(3)建筑石膏粉質(zhì)量的提高,增加了銷(xiāo)售量,提高了顧客的滿意度,減少了質(zhì)量糾紛,提高了企業(yè)的信譽(yù)?!?
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